2015年第01期 (总第31 6期) 中阊高新竣末会业 ●CHI“^H『gH fC*#Ht£ 女}5 rt No.01.2015 (CumulativetyNO.31 6) 饮料行业清洁生产审核实例 车振宇 (营口市环境保护科学研究所,辽宁营口115000) 摘要:饮料行业是耗电和用水的大户,开展清洁生产审核对于节能降耗、降低成本具有重要意义。文章从企业 审核前存在问题、审核过程、审核效果三个方面出发,通过分析饮料行业清洁生产审核实例,对饮料行业的清 洁生产进行了探讨,可作为同行业、同类型企业清洁生产审核之借鉴。 关键词:饮料行业;清洁生产;审核实例;节能降耗;审核过程;审核效果 文献标识码:A 中图分类号:TS264 文章编号:1009.2374(2015)01.0107.02 DOI:10.13535/j.cnki.11.4406/n.2015.0054 某饮料有限公司位于工业园区内,公司占地面积 取措施:使用净化后的压缩空气替代C0 进行注入机备 170992.4平方米,总投资28943万元。公司现有的2条 PET生产线,主要产品为系列碳酸饮料产品及矿物质 压。C0 收货率由45%提高 ̄U75%。 2.2管理方面 存在问题:有了先进的技术和先进的生产设备,那 就需要有一批懂技术、会管理的人去操作。采用新工 水。水线使用德国克朗斯整体设备,年产矿物质水10万 吨,汽水线使用德国KHS整体设备,年产量为15万吨。 企业本着降低能源消耗、节约成本的原则,开展了本轮 清洁生产审核。 艺、新技术,组织安全文明和实施清洁生产,并加强设 备维护、维修,杜绝跑、冒、滴、漏现象。采取措施: 严格按照国家规定,降低对环境的污染影响,减少有害 污染物排放量,降低成本,追求公司经济效益最大化和 公司对外环境污染最小化,提高管理水平,向管理要 效益。 2.3过程控制 1企业审核前存在的问题 通过对整个生产过程进行实际考察,对企业全貌有 了感性的认识,发现如下问题: (1)水线RO膜反渗透 水直接排至污水处理系统,没有合理对浓水再利用; (2)生产线吹瓶压缩空气在吹塑不同规格瓶体时,使 用同等压力,造成压缩空气浪费; (3)汽水线包装机 使用加热温度瓶型不同,使用同等热温度,造成电能浪 费; (4)发现公司蒸汽、压缩空气、水管路有部分泄 露现象。 存在问题:清洗结束初次混料时,混比机必须用产 品对管路进行冲洗排放。采取措施:优化生产计划,减 少清洗次数。减少因管路冲洗造成的原料消耗。 存在问题:灌装过程中,由于工人操作不当,造成 过程中产品损耗较多。采取措施:加强员工操作管理和 培训。 2审核过程 在经过对企业设备、生产工艺、能源及原料消耗、 污染物排放调查的基础上,进一步对企业的实际生产情 况进行了物料平衡的监测,并根据监测结果做了有针对 性的统计和分析,找出企业废弃物存在的原因。 2.1 工艺方面 根据上述的分析结果,在全体员工范围内开展了征 集合理化建议活动,并经整理后得到可实施方案24项。 举例如下: 方案名称:使用压缩空气代替CO:进行注入机 建压。 存在问题:出于食品行业的特点,考虑到食品安全 因素,对生产设备的清洗要求极其严格,公司严格按照 该方案使用净化后的压缩空气替代c0。进行注入机 备压。c0 收率由45%提高 ̄U75%。主要设备为1台过滤 水一碱一水一热水一水的清洗工艺执行,势必要消耗大量水 资源。采取措施:改进工艺是提高企业生产效率,节约 资源能源消耗,降低生产成本,减少污染物排放的有效 措施。优化生产计划,减少清洗次数。 器,同时配备阀门和管道等。该方案投资10万元,每年 节约c0 使用量约430吨,经济效益64万元。可能的环境 影响为减少原料C0。使用量,降低生产成本。 方案名称:原水直供改造。 公司原来的水处理流程为,市政自来水首先进入 存在问题:碳酸饮料生产线物料流失部位主要在 C0。混比充装,目前C02收率较低,造成原料浪费。采 1500m。蓄水池储存,再通过泵输送到水处理间进行再次 ..107.. 处理。该过程存在水源二次污染和泄漏损耗的可能性, 预计可提高水资源利用率,年平均节水为111600t,节 并增加了提水泵的电力消耗和泵的损耗。原水直供改 造,主要改造部分在于把市政进水管道连接到泵房提水 泵出口上,并在管道上增加逆止阀,防止水倒流。同时 在原水直供管道上增加电动阀,保证按控制要求开启和 约再生用无碘盐62t,节省资金48.4万元。项目的投资 偿还期为0.5年,具有较好的经济效益。 3审核效果 审核共实施24个清洁生产方案,其中无低费方案21 关闭供水管道。同时利用自动控制系统,保证在原水直 供不能满足用水量需要时,自动启动原水泵,从蓄水池 中提水补充道管道中。改造后,该控制系统整个流程由 项,中费方案1项,高费方案2项。已实施方案共投入资 金75.19万元,年产生经济效益265.5万元,节电58.1 2 PLC控制,正常情况下无需人为干预,在出现特殊(意 外)情况时,可以随时切换到收到状态,人为干预,保 万kWh/a,节水9.5万t/a,节省拉伸膜216kg/a,节省热 塑膜13t/a,节约再生用无碘盐62t/a。审核后企业指标 变化情况如表1: 表1 清洁生产目标完成情况一览表 证了系统的稳定性和安全性。 方案设计中采用的工艺路线是在原有设备基础上进 行更新改造完成的,保留了原有设备的全部功能,仅是 增加了一部分新功能。因此与原设备相比,具有更好的 适用性和稳定性,且符合国家相关产业的规定。 通过原水直供项目改造,能够降低水的损耗,节约 用电,改造后年节约用电198000度,节省资金13.1万 元。项目总投资费用为2O万元,项目的投资偿还期为 1.9 ̄V,该项目经济可行。 方案名称:R0浓水改造。 公司原来的RO浓水工艺流程为,系统内所有的1级 R0机运行产生的浓水,通过浓水箱收集,再经过4:2 1级R0机进行再次处理,产生的R0水按比例分配到其他 R0纯水箱混合用。但因公司内控标准不允许再次处理的 1级R0水SbNRo纯水箱,其RO系统再处理后产生的终极 浓水也不符合使用标准,只能排放,对资源的消耗、水 指标收获率等方面都产生了很大的影响。 R0浓水回收改造,主要是把4:2 l级R0产水管道由 原有连接其他RO纯水箱,改造为用镀锌钢管连接 ̄ilJ120T 软化水氯消毒缸,在管道出水口与进水口安装了手动碟 阀,如遇水质变化可以手动关闭。对该系统产生的终极 浓水制作了终水收集水箱两个,分别是7.5T与20T两个 不锈钢水箱,前一个放在水处理车间,后一个放在瓶胚 车间三楼,进行缓存终极浓水。 RO浓水回收改造,对其改变了生产工艺,提高了能 源利用率的同时,操作环境更加适于操作,对人员健康 不构成影响。通过对终极浓水的利用,降低污水处理的 处理负荷,减少原料、能源、劳动成本的消耗,具有很 大的环境效益。此方案改造费用约投资18万元,改造后 一IO8一 4结语 饮料行业是耗电和用水的大户,开展清洁生产审核 对于节能降耗、降低成本具有重要意义。该行业清洁生 产审核建议着重以下两个方面: (1)节约用水应通过 奖惩制度的建立,提高员工节约用水意识;加强巡视检 查,避免跑冒滴漏;根据水质要求的不同,增加水的 梯级利用;合理安排生产工序,避免冲洗水的增加。 (2)节约用电应通过奖惩制度的建立,提高员工节电 意识;增加变频并设置合理的工艺参数,减少无用功; 优化过程控制,减少不必要的损失。 参考文献 [1】郭斌,庄源益.清洁生产工艺[M].北京:化学工业 出版社.2003. [2】王汉臣,等.清洁生产案例选编与分析【M].北京: 中国检察出版社,2000. 作者简介:车振宇(1975一),男,供职于营口市环境保 护科学研究所。 (责任编辑:陈倩)